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YCB30/0.6泵嚴重磨損原因分析及改進

時間:2013-09-27 11:33 作者:圓弧齒輪泵廠 點擊:
YCB30/0.6保溫圓弧泵嚴重磨損原因分析及改進
圓弧齒輪泵在使用中出現嚴重磨損以下有幾種解釋
  1 故障現象及原因分析
    我們在維修時從以下三點查找故障原因,并對系統進行了改進,現介紹如下。
   (1)檢查動臂油缸的內漏情況。最簡單的方法是把動臂升起,看其是否有明顯的自由下降。若下落明顯則拆卸油缸檢查,密封圈如已磨損應予更換。
   (2)檢查操縱閥。首先清洗安全閥,檢查閥芯是否磨損,如磨損應更換。安全閥安裝后若仍無變化,再檢查操縱閥閥芯磨損情況,其間隙使用限度一般為0.06mm,磨損嚴重應更換。
   (3)測量保溫圓弧齒輪泵的壓力。若壓力偏低,則進行調整,加壓力仍調不上去,則說明YCB30/0.6保溫圓弧泵嚴重磨損。
    經檢查測量YCB30/0.6保溫圓弧泵的壓力僅為5-7MPa,明顯低于齒輪系統的額定壓力。拆卸YCB30/0.6保溫圓弧泵后發現軸套已磨損,低壓區泵殼內壁被齒輪嚴重“掃模”,側壁也稍有磨損。由此可見,造成動臂帶載不能提升的主要原因為:
    a. YCB30/0.6保溫圓弧泵嚴重磨損。在低速運轉時泵內泄漏嚴重;高速運轉時,泵壓力稍有提高,但由于泵的磨損及內泄,容積效率顯著下降,很難達到額定壓力。YCB30/0.6保溫圓弧泵長時間工作又加劇了磨損,油溫升高,由此造成齒輪元件磨損及密封件的老化、損壞,喪失密封能力,齒輪油變質,最后導致故障發生。
    b.齒輪元件選型不合理。動臂油缸規格為70/40非標準系列,密封件亦為非標準件,制造成本高且密封件更換不便。動臂油缸缸徑小,勢必使系統調定壓力高。
    c.齒輪系統設計不合理。操縱閥與全齒輪轉向器為單泵串聯,安全閥調定壓力分16MPa,而保溫圓弧齒輪泵的額定工作壓力也為16MPa。YCB30/0.6保溫圓弧泵經常在滿負載或長時間超負荷(高壓)情況下工作,并且系統有液力沖擊,長期不換油,齒輪油受污染,加劇磨損,以致泵殼炸裂(后曾發現此類故障)。
    2 改進及效果
   (l)改進齒輪系統設計。經過多次論證,最后采用先進的優先閥與負荷傳感全齒輪轉向器形式,新系統能夠按照轉向要求,優先向其分配流量,無論負載大小、方向盤轉速高低均能保證供油充足,剩余部分可全部供給工作裝置回路使用,從而消除了由于轉向回路供油過多而造成功率損失,提高了系統效率,降低了YCB30/0.6保溫圓弧泵的工作壓力。
   (2)優化設計動臂油缸和造型,降低系統工作壓力。通過優化計算,動臂油缸采用標準系
列80/4。YCB30/0.6保溫圓弧泵排量由10ml/r提高為14ml/r,系統調定壓力為14MPa,滿足了動臂油缸舉升力和速度要求。
    (3)在使用過程中還應注意裝載機的正確使用與維護,定期添加或更換齒輪油,保持齒輪油的清潔度,加強日常檢查和維護。
    經改進齒輪系統設計,齒輪泵工作更加平穩,不再出現過載情況。同時油路設計合理,提高系統效率,而且充分發揮整機使用性能,提高了工作效率。轉向動作平滑可靠,避免了高速時轉向“飄”的現象。
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